紡織廠纖維雜質(zhì)難攔截?格柵機來破局
紡織廠在紡紗、織布、印染等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,會產(chǎn)生大量攜帶細長纖維的廢水,這些纖維雜質(zhì)長度多在 5-20 厘米,且韌性強、易纏繞,是污水處理預(yù)處理階段的頭號難題。如果這些纖維不能被有效攔截,進入后續(xù)處理環(huán)節(jié)后,會引發(fā)一系列連鎖問題:堵塞沉淀池的斜管填料、纏繞生化池的曝氣盤和攪拌器葉輪、附著在膜處理設(shè)備的濾膜表面,不僅會大幅增加各環(huán)節(jié)的運維成本,還會導(dǎo)致污水處理效率下降、出水水質(zhì)波動,嚴重時甚至會造成整套污水處理系統(tǒng)癱瘓。但普通格柵機處理這類纖維雜質(zhì)時,往往 “力不從心”,傳統(tǒng)直齒型耙齒極易被纖維纏繞,柵縫也會快速被堵塞,工人每天需停機 3-5 次進行人工清理,既打亂了污水處理節(jié)奏,又影響了工廠的正常生產(chǎn)排期。
無錫三輝針對紡織廠的這一行業(yè)痛點,經(jīng)過多次實地調(diào)研和技術(shù)攻關(guān),對格柵機進行了兩大改造,打造出紡織行業(yè)機型。一方面是創(chuàng)新耙齒結(jié)構(gòu),徹底摒棄傳統(tǒng)的直齒設(shè)計,采用傾斜 45° 的梳齒式耙齒,這種傾斜角度能讓纖維在耙齒轉(zhuǎn)動過程中,借助重力自然滑落,減少附著;同時在齒間增設(shè)柔性防纏刮片,耙齒每轉(zhuǎn)動一圈,刮片就能自動剝離纏繞在齒間的纖維,從源頭避免卡堵。為了進一步清理柵縫內(nèi)的殘留纖維,設(shè)備還配備了反向高壓吹掃裝置,可根據(jù)纖維攔截量定時啟動,通過 0.8MPa 的高壓氣流對柵條進行強力吹掃,將柵縫內(nèi)的細小纖維徹底清理干凈。某大型棉紡廠測試數(shù)據(jù)顯示,使用該機型后,設(shè)備堵塞頻次從原來的每天 3 次降至每周 1 次,停機清理時間減少了 95%。另一方面是優(yōu)化驅(qū)動系統(tǒng),采用變頻調(diào)速電機替代傳統(tǒng)的固定轉(zhuǎn)速電機,可通過傳感器實時監(jiān)測廢水內(nèi)的纖維濃度,靈活調(diào)整耙齒運行頻率:在早班、中班的生產(chǎn)高峰時段,廢水纖維濃度高,電機自動提速至 15r/min,保障攔截效率;在夜班低峰時段,纖維濃度降低,電機則降速至 5r/min,既滿足基本攔截需求,又能降低設(shè)備能耗,經(jīng)測算,相比固定轉(zhuǎn)速機型,變頻機型每年可節(jié)省電費超 5000 元。
某大型棉紡廠此前因纖維堵塞問題,格柵機每周需停機拆解清理 1 次,每次清理耗時 2-3 小時,嚴重影響了污水處理進度,還因后續(xù)環(huán)節(jié)負荷過高導(dǎo)致出水水質(zhì)偶爾超標。在換成無錫三輝的格柵機后,不僅無需頻繁停機清理,設(shè)備可 24 小時穩(wěn)定運行,還因纖維攔截徹底,后續(xù)生化處理環(huán)節(jié)的負荷降低了 20%,曝氣盤和攪拌器的更換周期從原來的 6 個月延長至 18 個月,運維成本大幅降低。同時,出水水質(zhì)的懸浮物指標穩(wěn)定控制在 10mg/L 以下,遠低于行業(yè)排放標準,順利通過了環(huán)保部門的多輪抽檢,徹底解決了長期以來的污水處理難題。